輸油泵電機基礎異常振動(dòng)排除案例
來(lái)源:《管道安全保護》2025年第3期 作者:李超 時(shí)間:2025-11-2 閱讀:
李超
國家管網(wǎng)集團甘肅公司酒泉維搶修中心
背景
某原油管道輸油站有輸油泵4臺,常年趨近飽和運行狀態(tài)。2024年6月至8月,其P0402#輸油泵機組帶載運行電機振動(dòng)速度過(guò)高,已達到預警值4.0 mm/s(高報值為4.5 mm/s),期間進(jìn)行了多次機組振動(dòng)故障處理,但未能解決問(wèn)題。
持續的高頻振動(dòng)不僅給運行人員造成極大困擾,更易引起機組的高報停機導致全線(xiàn)停輸,存在很大的安全隱患。
措施
檢修人員通過(guò)空載電機1小時(shí)后檢查電機振動(dòng)值為3.2 mm/s,遠高于該電機出廠(chǎng)空載振動(dòng)值0.8 mm/s。排查軸承質(zhì)量、對中數據等其他因素均無(wú)異常。采用振動(dòng)狀態(tài)分析儀采集各測點(diǎn)的振動(dòng)速度、位移和加速度值,通過(guò)時(shí)域波形、頻譜圖和相位分析,判斷振動(dòng)高報原因為電機基礎不穩。檢修人員隨即采用塞尺檢查法和水平儀檢測法相結合的方式,對電機地腳與基礎支墩墊塊的間隙進(jìn)行檢查,結果發(fā)現電機基礎平面度超差最大為1.5 mm/m。檢修人員認為,電機底座與支墩墊塊之間應為面接觸,但是間隙超標后面接觸變?yōu)榫(xiàn)接觸,導致地腳螺栓預緊力損失嚴重,極大地降低了電機的穩定性(圖 1)。

圖 1 塞尺現場(chǎng)檢測
針對以上問(wèn)題,檢修人員決定采用基礎調平的方法,對基礎進(jìn)行修復打磨或重建基礎平面,使其平面度偏差≤0.1 mm/m,有效改善振動(dòng)影響,F場(chǎng)采用角磨機切割電機基礎上的支墩墊塊,送往機械加工廠(chǎng)進(jìn)行車(chē)削研磨(圖 2);使用框式水平儀輔助校正并重新焊接,同時(shí)測量基礎各點(diǎn)水平度(圖 3);利用塞尺檢測電機底座與基礎間的間隙,判斷平面度偏差,隨后恢復設備并進(jìn)行機組對中、啟機測試。

圖 2 加工支墩墊塊

圖 3 測量基礎各點(diǎn)水平度
基礎調平后對電機空載1小時(shí),空載振動(dòng)值為0.9 mm/s,比之前的空載數值明顯降低,且與該電機出廠(chǎng)時(shí)的空載振動(dòng)值基本一致。電機帶載運行時(shí)振動(dòng)值為1.5 mm/s,且正常運行數月。
啟示
通過(guò)系統分析管道輸油泵電機基礎平面度超差導致振動(dòng)高報的故障機理,提出了包括振動(dòng)診斷、檢查方法、基礎調平綜合處理方法。工程實(shí)踐驗證了措施的有效性,顯著(zhù)降低了設備振動(dòng)水平,為類(lèi)似問(wèn)題提供了可借鑒的解決思路。
建議在日常維護中加強基礎狀態(tài)監測,定期檢查對中數據,檢查地腳是否存在軟腳狀態(tài),防患于未然。

作者簡(jiǎn)介:李超,1985年生,本科,中級工程師,鉗工技師,長(cháng)期從事長(cháng)輸油氣管道用輸油泵、壓縮機、閥門(mén)等關(guān)鍵設備檢修、故障診斷及處理工作。聯(lián)系方式:18695193162,774257365@qq.com。
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